在通過對橡膠硫化產(chǎn)生氣泡原因的分析,三輥壓延機廠家無錫市合豐機械設備廠認為,制定解決問題的整改方案,加強原材料的使用與管理,規(guī)范膠料混煉加工,改進工藝操作等措施的實施,橡膠表面、膠層間、花紋上、鋼絲簾線中間產(chǎn)生氣泡、明疤質量缺陷就會顯著下降,從而提高產(chǎn)品的外觀質量。
三輥壓延機橡膠壓延制品氣泡現(xiàn)象材料因素:
一、原因分析
1、天然橡膠水分與揮發(fā)份超標準
2、化工原料與助劑倉儲、配料等環(huán)節(jié)受潮水分增加。
3、鋼絲簾線受潮,涂鋼絲膠漿未干。
4、纖維簾線回潮率高,原線高于2%,壓延前高于1%
二、解決措施
1、天然橡膠切膠后采取烘膠措施,要按標準控制水分與揮發(fā)份,嚴禁超標,降低原膠中的水分含量。
2、化工原料與助劑倉儲時增加防潮措施,在梅雨季節(jié)與雨季、大霧天氣里,特別要助于運輸、倉儲、加工等環(huán)節(jié),避免原材料受潮,淋濕。配好的原料用塑料盛裝投料。
3、鋼絲簾線在使用前1小時打開包裝,保持室內濕度不超標,避免鋼絲簾線受潮,鋼絲涂膠漿后吹風干躁。
4、纖維簾線壓延前加熱烘干,三輥壓延機廠家介紹,簾線在進壓延機前回潮率低于1%。